五個(gè)案例,45鋼軸類零件熱處理斷裂分析及預(yù)防
45鋼由于價(jià)格便宜、來源方便、加工性能好,淬火后具有較高的硬度,調(diào)質(zhì)處理后具有良好的強(qiáng)韌性、高的強(qiáng)度和一定的耐磨性,被廣泛地應(yīng)用于中低檔的軸類零件。但是45鋼軸在熱處理過程中,由于材料本身的原因,熱加工不當(dāng)和熱處理工藝安排不合理,往往容易產(chǎn)生熱處理斷裂或在工作中發(fā)生早期失效,造成產(chǎn)品報(bào)廢,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
1.柴油曲軸熱處理產(chǎn)生的裂紋及預(yù)防
某柴油機(jī)廠生產(chǎn)一批柴油機(jī)曲軸,該工廠采用圓鋼鍛造,為了趕工期,該廠采取的加工工序是:下料→鍛造→粗加工→調(diào)質(zhì)→精加工→檢驗(yàn)入庫。該批曲軸在淬火后,一部分曲軸的曲拐處產(chǎn)生裂紋,造成了產(chǎn)品報(bào)廢。
分析工序安排和以往的經(jīng)驗(yàn),這是因?yàn)殄懞鬀]有進(jìn)行退火或正火,鋼材在鍛造時(shí)產(chǎn)生的鍛造應(yīng)力沒有很好地消除,因此在熱處理淬火時(shí),淬火產(chǎn)生的應(yīng)力和原來軸中存在的應(yīng)力疊加,當(dāng)疊加應(yīng)力超過材料的強(qiáng)度極限時(shí),曲45鋼曲軸表面應(yīng)力集中處即產(chǎn)生裂紋。
針對45鋼鍛造曲軸產(chǎn)生裂紋原因的分析,對45鋼鍛造后的曲軸進(jìn)行正火熱處理,不僅消除了鍛造產(chǎn)生的應(yīng)力,還為曲軸的調(diào)質(zhì)熱處理做好了組織準(zhǔn)備,正火后的45鋼曲軸鍛件在淬火后不再產(chǎn)生裂紋。
2.45鋼軸類的熱處理工藝改進(jìn)
某機(jī)械廠生產(chǎn)一批軸套,外徑φ140mm,內(nèi)徑φ100mm,長320mm。如果采用圓鋼制造,僅內(nèi)孔切掉就浪費(fèi)材料50%以上,而且浪費(fèi)大量加工工時(shí)。后來該廠采用外徑略大內(nèi)徑略小的鋼管制造,這樣就節(jié)約了大量鋼材料并節(jié)省了大量加工工時(shí)。為了提高軸套的強(qiáng)度,我們采用了調(diào)質(zhì)熱處理,其熱處理工藝是:淬火加熱溫度840℃,水冷;550℃回火,保溫2h后空冷,回火后軸套硬度25~30HRC,符合技術(shù)要求。
但是第一批熱處理的12個(gè)軸套中有2個(gè)出現(xiàn)裂紋。分析其產(chǎn)生的原因:①由于中空套在淬火冷卻時(shí),內(nèi)外壁冷卻不均勻,外部冷卻快,內(nèi)壁冷卻慢,造成內(nèi)外應(yīng)力不均勻,使軸套產(chǎn)生裂紋。②鋼套在軋制過程中產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力未能很好地進(jìn)行消除,因此在熱處理時(shí)軋制后的殘留應(yīng)力和熱處理淬火應(yīng)力疊加,當(dāng)疊加應(yīng)力超過鋼材的強(qiáng)度極限時(shí),45鋼鋼套就會(huì)斷裂。
針對以上原因,我們采取兩項(xiàng)工藝改進(jìn):①淬火前,首先對軸套進(jìn)行消除應(yīng)力退火,加熱溫度700℃保溫1h,出爐后空冷。②軸套在淬火冷卻時(shí),應(yīng)垂直入水,并上下不停運(yùn)動(dòng),這就加快了軸套內(nèi)壁的冷卻速度,減少鋼套內(nèi)外壁冷卻溫度的不一致性,從而減少內(nèi)外壁冷卻應(yīng)力。
采取以上兩項(xiàng)工藝措施,軸套在熱處理后不再出現(xiàn)裂紋,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,從而保證了軸套生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
3.大型45鋼鍛軸的熱處理工藝改進(jìn)
在某一熱處理廠,我們對一根φ320mm×1600mm大型鍛軸進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理,雖然我們淬火冷卻過程采取多項(xiàng)工藝措施:即從電阻爐取出大型鍛軸時(shí)放在空氣中預(yù)冷卻,適當(dāng)降低淬火溫度,在冷卻階斷采取水冷→空冷→水冷→空冷→水冷,并提高出水溫度,但鍛軸仍舊出現(xiàn)裂紋。這是因?yàn)榇笮洼S淬火時(shí)內(nèi)外溫度相差較大,冷卻溫度不均勻?qū)е聝?nèi)外應(yīng)力過大引起的。
我們改進(jìn)了熱處理工藝,在處理大型鍛軸采取了用正火代替調(diào)質(zhì)處理。并對調(diào)搟軸和正火軸進(jìn)行組織和性能的檢查,發(fā)現(xiàn)兩類軸組織和性能基本一致。因此,我們認(rèn)為對直徑較大的軸可以采取以正火代替調(diào)質(zhì)熱處理,這樣既解決了大型軸的質(zhì)量問題,又可保證大型軸淬火裂紋的產(chǎn)生。對于要求表面對磨性較高的大直徑軸,可采取鍛后正火處理,加工成形后,再對大直徑軸進(jìn)行表面中頻感應(yīng)淬火,這樣可大大提高軸的使用壽命。
4.細(xì)長軸的熱處理工藝改進(jìn)
某機(jī)械廠在處理一批φ20mm×300mm的45鋼細(xì)長軸,其技術(shù)要求軸表面硬度45~50HRC。為了減少細(xì)長軸的熱處理變形,我們采取了亞溫淬火,即軸的加熱溫度800℃,水冷→油冷雙液淬火,然后200℃保溫2h后空冷,軸的變形有所減小,硬度略有降低,熱處理硬度43~48HRC。但在使用過程中,雖然硬度偏低,仍出現(xiàn)早期斷裂。
原因分析:經(jīng)金相組織檢查,發(fā)現(xiàn)在回火馬氏體組織中有塊狀鐵素體,殘余鐵素體破壞了軸的破斷抗力,使軸在使用過程中出現(xiàn)了早期斷裂失效,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
后來我們在處理此類軸時(shí),適當(dāng)提高了淬火加熱溫度(830℃),在水中冷卻,當(dāng)軸冷卻到150~200℃時(shí)進(jìn)行校直,這是因?yàn)?5軸在200~150℃時(shí),奧氏體向馬氏體轉(zhuǎn)變較激烈,相變超塑性效應(yīng)明顯,校直較容易,校直后進(jìn)行200℃回火,軸類變形極少,硬度45~50HRC,基本符合技術(shù)要求,而且在使用過程中不再出現(xiàn)細(xì)長軸早期斷裂失效現(xiàn)象。
5.劣質(zhì)45鋼軸的熱處理
某機(jī)械廠在對一批45鋼軸進(jìn)行淬火熱處理時(shí),成批裂紋產(chǎn)生,后來雖然采取各項(xiàng)措施:如降低淬火溫度,提高出水溫度,及時(shí)進(jìn)行回火,但仍有較多軸斷裂。后來我們對這批45鋼進(jìn)行化學(xué)成分分析和金相組織檢查,發(fā)現(xiàn)這批軸含碳量較高,wC=0.58%,wS= 0.3%,嚴(yán)重超標(biāo);金相組織檢查發(fā)現(xiàn)鋼中含有較多非金屬夾雜物。硫含量過高和鋼中含有大量非金屬夾雜物是造成45鋼軸在熱處理過程中產(chǎn)生斷裂的主要原因。
對于這批軸,我們只能采取全部報(bào)廢的措施。后來我們建議該廠嚴(yán)格控制鋼材進(jìn)廠門檻,對每批進(jìn)廠鋼材進(jìn)行化學(xué)成分檢查和組織檢查,從源頭上保證產(chǎn)品質(zhì)量,防止廢品的產(chǎn)生。
6.結(jié)語
軸是工程機(jī)械中的重要零件,主要起著傳遞動(dòng)力,并承受著不同大小和形式的載荷,如彎曲、扭轉(zhuǎn)、疲勞、沖擊等,因此,一般軸需要較高的力學(xué)性能,同時(shí)還要考慮選材的經(jīng)濟(jì)性。
45軸由于價(jià)格便宜,來源方便,加工性能好等特點(diǎn)是一般軸的首選鋼材。而且為了提高45軸的力學(xué)性能,還需對軸進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理。但是由于45鋼淬透性軸差,在水中淬火時(shí),往往容易產(chǎn)生裂紋,因此我們首先要控制鋼材進(jìn)廠質(zhì)量,在熱處理時(shí),根據(jù)不同情況,采取合理的正確的熱處理工藝,從而減少45鋼軸在熱處理過程中及使用中出現(xiàn)早期斷裂,從而提高軸的使用壽命,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。